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針對(duì)液氨蒸發(fā)器殘留雜質(zhì)改善的方案

發(fā)布時(shí)間:2020/9/14 8:46:55 來(lái)源: 瀏覽次數(shù):
摘要:液氨蒸發(fā)器的主要原因是液氨中的雜質(zhì)在相對(duì)較高的溫度區(qū)粘附沉積,流量直徑隨著運(yùn)行時(shí)間的變化而變化,導(dǎo)致液氨蒸發(fā)器換熱效果差,液氨輸入少,導(dǎo)致液氨氣化不足,蒸發(fā)器輸出減少。
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(1)定期清理平衡閥入口管和液氨蒸發(fā)器調(diào)節(jié)門后平衡閥的沉積物。

(2)進(jìn)貨取樣和檢驗(yàn)對(duì)人員資質(zhì)和檢驗(yàn)條件有嚴(yán)格要求,確保進(jìn)貨質(zhì)量合格。

(3)設(shè)備內(nèi)沉積物較多,導(dǎo)致蒸發(fā)器水浴與氨氣溫差大或氨氣溫度低,這是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程。手術(shù)監(jiān)護(hù)應(yīng)盡早發(fā)現(xiàn)病情惡化趨勢(shì),確定治療方案。
(4)運(yùn)行中應(yīng)合理調(diào)整氨氣的控溫區(qū)間,一般控制在45~50℃左右,低于廠家推薦值,避免高溫區(qū)雜質(zhì)沉積。
 
改進(jìn)方案實(shí)施后,蒸發(fā)器A產(chǎn)量大幅提高。液氨蒸發(fā)器蒸發(fā)器出口氨溫穩(wěn)定,出力不再下降或持續(xù)下降。
 
液氨蒸發(fā)器的主要原因是液氨中的雜質(zhì)在相對(duì)較高的溫度區(qū)粘附沉積,流量直徑隨著運(yùn)行時(shí)間的變化而變化,導(dǎo)致液氨蒸發(fā)器換熱效果差,液氨輸入少,導(dǎo)致液氨氣化不足,蒸發(fā)器輸出減少。結(jié)合實(shí)際操作和設(shè)備參數(shù),氨溫控制在55~60℃。不斷檢查液氨進(jìn)料質(zhì)量,有效消除蒸發(fā)器產(chǎn)量下降,提高供氨系統(tǒng)運(yùn)行可靠性。

多用途液氨蒸發(fā)器的研發(fā)必要性在下一篇繼續(xù)做詳細(xì)介紹,如需了解更多,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注。
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